近日,随着7#、8#双膛窑相继点火烘窑升温,白灰厂历经52天的高效奋战,较原计划提前3天完成两座窑的大修任务,标志着该厂设备管理和检修效能又上了一个新的台阶,窑体耐材老化、窑压控制力差、窑温不稳定、白灰质量波动大等问题得到彻底解决,为稳产顺行创造了有利条件。
3月初,按照公司安排部署,白灰厂开始着手制定7#、8#双膛窑大修工作计划,从检修方案、施工进度、工程质量及烘窑方案、复产计划等方面,细致审核,分步实施,确保大修工作安全高效、保质保量逐步推进。
3月上旬,大修工作正式拉开帷幕。面对时间紧、任务重、技术难度高的多重挑战,白灰厂成立了专项检修指挥部,统筹实施“一窑一策”大修方案。通过倒排工期、挂图作战,将检修任务细化至每日、每班、每人。同时,创新采用“交叉作业+动态调度”模式,实现拆卸、清理、更换、调试等环节无缝衔接,极大提高了检修效率。检修过程中,维修团队攻克窑膛耐材更换、燃烧系统优化等6项关键技术难题,较好完成多个升级改造项目,维修、设备、安环、生产等部门24小时联动,实现“零隐患交付、零误差验收”。
此次大修工作重点之一,是对7#、8#窑30米平台煤气环管氮气吹扫进行技术改造。新增4m³氮气罐,氮气吹扫球阀改为笼式快切阀,吹扫点由之前两处改为四处,此举不仅能减少故障率,提高吹扫效率,还能减少氮气消耗。改造后的煤气环管氮气吹扫,能够确保窑内煤气安全可靠,一方面有效提高设备作业率和安全性,另一方面能够减轻岗位人员的工作量,缩短吹扫时间,延长设备使用寿命。此项技改对于提升白灰产品质量,保障安全生产具有重要意义。
另一项技改是窑顶分料器的改造,由插板式改为船式进料阀。分料器在生产中发挥着重要作用,改造后的窑顶分料器,减少了卡料及损坏的发生几率,并且杜绝了粉尘外溢,减轻了日常检修维护的劳动强度。
此次双窑大修的提前完成,充分彰显了白灰厂“敢打硬仗、能打胜仗”的拼搏精神。下一步,该厂将以此次检修为契机,持续深化设备精细化管理,为完成全年生产经营目标注入强劲动力!
来源:我的钢铁网
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